提高高压掺稀泵使用度 塔河油田降本增效
- 2012/12/13 9:42:214608
10年来,特别是2004年以来,西北油田分公司广大科技人员通过不懈努力,逐步形成了具有我国特色的古生界海相碳酸盐岩油气成藏理论、缝洞型油藏开发理论,创立了“以缝洞单元研究为核心,以全过程评价、层次化开发、逐步深化为基本开发程序,以差异化开发为基本模式,以单井注水替油、多井单位注水开发为主要能量补充方式”的碳酸盐岩缝洞型油藏开发理论,创新了六项开发关键技术,配套形成和发展了缝洞型油藏储层预测与评价识别技术、油藏描述技术、油藏储层改造技术、超深井钻井技术、超深井超稠油采油工艺技术。
据统计,今年以来,与去年同期相比,减少更换5柱塞高压掺稀泵的柱塞73个,3柱塞高压掺稀泵的柱塞56个,累计减少生产成本17.38万元。同时,还少影响生产时效110多小时。塔河油田采油二厂采油二队通过三项举措,今年以来,与去年同期相比,减少更换5柱塞高压掺稀泵的柱塞73个,3柱塞高压掺稀泵的柱塞56个,累计减少生产成本17.38万元。同时,还少影响生产时效110多小时。
塔河油田98%的油井为超稠油,需要进行掺稀油降粘才能正常生产。在生产过程中,一般在计转站使用5个柱塞的高压掺稀泵,在单井使用3个柱塞的高压掺稀泵,每根柱塞分别为872元、1967元。截止目前,该队共有31个井站使用高压掺稀泵掺稀生产。
由于受油井超稠油的影响,井站员工对高压掺稀泵不易操作,对泵游动间隙控制松紧度及密封材料选用及填料厚薄皆难以掌握,往往会造成柱塞过热磨损加剧,易出现柱塞松旷、发生异响、漏油等现象,这就加快了柱塞的更换频率,过去,一台泵的柱塞一月就要全部更换一遍,既大大增加了生产成本,又影响了生产时效。针对此情况,今年以来,该队通过强化井站员工对高压掺稀泵操作技能的理论和现场培训、优化泵的游动间隙控制松紧度参数、优选密封材料及填料标准等举措,见到了显着的效果。