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青海油田实施500层段改造 平均每层段日增油1吨

2012/12/14 14:13:463944
来源:中国泵阀商务网
  青海油田深化地质研究,推进油藏精细描述,加强构造认识,通过精细注水等措施,一井一法、一层一策,提高老油田稳产能力和开发效果。
  
  青海油田大力实施500层段改造,平均每层段日增油1吨,创造了单井用液量、用砂量两项纪录。在油水井大修方面,青海油田推广应用开窗侧钻技术,取得良好效果,延长了油水井免修期,为原油稳产、上产提供了技术保障。为保证供电,青海油田建成油砂山110千伏变配电所,保证了原油生产。
  
  涩北气田累计开展泡排作业53口235井次,作业成功率达93.62%,累计增产天然气3010.19万立方米,累计产水增量1.68万立方米,日均恢复产量23.83万立方米,14口水淹停产井得到了恢复生产。
  
  涩北气田累计开展泡排作业53口235井次,作业成功率达93.62%,累计增产天然气3010.19万立方米,累计产水增量1.68万立方米,日均恢复产量23.83万立方米,14口水淹停产井得到了恢复生产。
  
  今年以来,青海油田天然气开发公司把提高单井采收率作为气田开发的生命线,依靠科技力量不断提高气田管理水平。不断引进和完善措施工艺技术,初步形成了防砂、堵水封窜、井下节流、连续油管冲砂、排水采气、增压集输6种主体工艺技术,使采气工艺实现了由单一化向多元化的转变;不断提高措施作业成效,坚持“一井一法、先易后难、技术成熟、经济有效”四个基本原则,落实“作业前吃透井史、作业中严把技术、作业后进行评价”三个阶段的重点任务,抓好“设计编制、过程控制、总结提高”三个方面的工作,加大停躺井、问题井治理力度;加大了排水采气新工艺的攻关力度,修正建立了涩北气田临界携液流量模型和计算图版,完善气井井筒积液判别标准,建立排水采气工艺选择图版,并先后开展了泡排、柱塞气举、涡流排水、速度管柱等工艺先导性试验,取得了良好效果。
  
  特别是在泡排方面,通过不断优选泡排药剂、优化加注制度和精细资料求取,形成了适合涩北气田的泡排工艺模式,并研制了低温泡排剂,攻克了冬季泡排无法实施等技术难题,实现了泡沫排水采气工艺的规模应用。

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