濮城油田:强力技术支撑 增产增效
- 2013/1/25 10:47:574185
今年一上手,这个厂在立足濮城油田老区稳产,全力打好老区稳产攻坚战、滚动增储突破、开发新井上产战这破冰之旅的“三大战役”基础上,不断走自主科研、技术攻关之路,打造产研一体、工艺集成配套的强力技术支撑,注重增产增效,提升效率效益,力夺首月开门红。
优化“管柱串”解套管腐蚀扩径难题
针对井下套管腐蚀严重、套管扩径造成封隔器密封不严的技术难题,这个厂工艺研究所注水室技术人员通过优化管柱串、改进封隔器的密封有效长度,实现了对套管腐蚀段的有效密封。
濮1-90井原方案设计是卡单封护套注水,两次完井试注不合格,更换多个卡点均失效,通过测井径发现该井2225至2424米井段套管腐蚀严重,套管平均壁厚缩小至6.9毫米、7.1毫米。
技术人员根据该井状况,用Y221 Y111双封隔器组合替代单级Y221封隔器,并在套管腐蚀相对较轻的井段制定封隔器卡封位置,该井措施后正常注水。目前,该技术已在4口套管腐蚀扩径问题井上投入使用,成功率100%,延长管柱有效期210天。
实施“热理疗”让高含蜡油井顺利过冬
入冬进九以来,该厂工艺技术人员眼睛向内,开展工艺革新改造,为确保高含蜡油井顺利生产,这个厂在清防蜡方式上采用小排量热洗车、蒸汽热洗车、撬装自洗车等措施,对井筒进行“热理疗”。在工艺管柱上,重点推广使用空心杆热洗工艺技术,应用免污染丢手热洗装置,平均每口井缩短洗井占产时间3天。对油质较稠、黏度大的油井,用常规清防蜡技术无法保证正常生产的油井,坚持实施电加热杆清防蜡技术。在濮3—457井采用自主研发的免污染丢手热洗装置洗井后,使该井含水恢复期比常规洗井缩短两天,效果明显。濮1—314井压裂后,因油质稠、流动性差,造成常规清防蜡技术无效。于是,该厂对濮1—314井实施5天一次的空心杆热洗工艺措施后,解决了稠油井生产的问题,使这口井日产液19.7吨,日产油2.5吨,很快恢复正常生产。
研制“混抽泵”除油井气锁硬伤
这个厂针对常规抽油泵在油气比大的油井中使用,油液充满程度差,泵效低,当气体溢出较多时,会造成泵腔内气体反复压缩和膨胀,而固定阀和游动阀却打不开,形成气锁,造成躺井的难题,工艺研究所机采室技术人员经过多方论证,反复试验,在现有排液抽油深井泵的基础上改进研制而成了气液混抽泵。
其主要改进点是在泵筒的外壁上设有一个向上的换气室,换气室由固定在泵筒外壁上的换气罩与泵筒外壁之间的腔室构成,在换气室内的泵筒壁上分布有换气孔,换气孔在泵筒轴向方向的总高度小于柱塞的长度,在换气罩上下两端与泵筒壁的接触面之间装有密封胶圈。特别适用于油田气液混抽井的排液、采油生产,提高泵效,防止气锁。该泵结构简单,使用操作方便,寿命与可靠性与常规泵相同,抽汲效率高,不受气体大小影响,适用各种含气油井。
该厂工艺技术人员在7-131井作业施工中,投入应用气液混抽泵,通过对现场应用情况跟踪评价,泵效提高9%,应用效果很好。目前全厂已现场应用12口井,没有1口发生气锁、液击现象,泵效比实施前明显提高8%-15%,日增油3.6吨,月增油108吨,年累增油864吨,具有很好的应用前景。