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循环水泵盘根磨损原因与改造

时间:2011-03-10      阅读:4422

  冷却水循环泵是火力发电厂的重要辅机设备,它的作用就是将大量的冷却水送至汽轮机凝汽器内,把汽轮机排出的乏汽冷却凝结,由此来保持凝汽器内的真空度。当循环泵盘根故障时,将直接影响机组的真空度,降低机组出力。神头第二发电厂2台捷制500MW汽轮机组,各配套2台1600-BQDV-2012-36型冷却水循环泵,均由捷克西格马水泵厂设计制造。该泵为单级混流泵,垂直安装在独立的冷却水泵站内。2台泵共用一个入水前池,泵入口弯管前有封闭式闸板,必要时可以在前池不排水的情况下对泵进行检修。该泵采用可调叶片叶轮,可以在运行中通过转动叶片来改变泵的流量。
  
  1故障现象
  
  (1)检修规程规定,每台循环泵的盘根套1年更换1次,4台泵共更换4次。但该厂在2001年因盘根套磨损,停运更换达12次,2002年达10次,年平均值11次,远远大于检修规程的规定。
  
  (2)2001、2002年盘根套磨损、腐蚀共27次,其中严重磨损20次,占总次数的74%,轻度磨损5次,腐蚀2次。
  
  2原因分析
  
  2.1盘根套与轴配合间隙大
  
  (1)查阅2001年1,2号机组4台循环泵盘根套与轴配合间隙的记录,1号泵为0.02mm,2号泵为0.03mm,3号泵为0.02mm,4号泵为0.02mm。
  
  (2)查阅2002年1,2号机组4台循环泵盘根套与轴配合间隙的记录,1号泵为0.02mm,2号泵为0.02mm,3号泵为0.02mm,4号泵为0.03mm。
  
  (3)检修人员对4台循环泵盘根套配合间隙进行测量发现,4台循环泵的套与轴都存在间隙,zui小的间隙为0.02mm,zui大的间隙为0.04mm,与规程要求的0.10mm过盈量相距甚大。盘根套与轴间隙大是密封性能下降的主要原因之一。
  
  2.2盘根套表面不耐磨
  
  循环泵盘根套选用的材料为25CrMoV,没有经过热处理,耐磨性差。
  
  2.3循环泵压兰紧力过大
  
  经多次现场调查发现,由于压兰紧力不匀,使得循环泵在启动时有冒烟现象,加剧了盘根套的磨损速度。检修规程规定,在启动时应有少量水从循环泵压兰流出。所以压兰紧力过大直接影响盘根的磨损。
  
  2.4循环水较脏
  
  该发电厂循环水的水质较差,但属于不可抗拒因素。
  
  3对循环泵密封的改造
  
  3.1盘根套与轴配合间隙标准化
  
  将盘根套与轴的配合由间隙配合变为过盈配合,改进前盘根套与轴的间隙为0~0.04mm,改变后盘根套与轴的过盈量为0.10~0.14mm。实施后,盘根套与轴装配无晃动现象。
  
  3.2增加盘根套表面的耐磨性
  
  对盘根套表面镀陶瓷,厚度为0.45mm。实施后表面耐磨性增加,达到了标准。
  
  3.3改进压兰压紧方式
  
  采用在循环泵检修后稍紧压兰螺栓,在循环泵启动后调整螺栓紧力的方法。实施后,减小盘根与盘根套的磨擦,循环泵启动后盘根室温度低于25℃,消除了由于压兰紧力过大引起的盘根套磨损。
  
  4改造后情况
  
  在2003年9,10,11三个月中,对循环泵盘根检修改造效果进行了检查。检查结果表明,循环泵盘根套磨损深度明显下降。循环泵的检修次数由原来的3次降到实施后的0次。在3个月的巩固期内,取消了3个盘根套的更换计划,节约了材料费和人工费,降低了班组的劳动强度,提高了机组运行的经济性。
  
  为了巩固改进的效果,现将循环泵盘根套图纸装配要求、压兰的压紧方法、表面镀瓷要求分别列入大修作业文件包、循环泵检修质量验收记录卡。同时,建议检修公司将循环泵盘根套的检修工艺和质量标准写入《汽轮机检修规程》。
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